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工作总结

发表时间:2026-04-23

(直接可用)班长工作总结。

这一年干下来,手头攒了一堆活儿,也攒了一肚子话。带9个人的班,管三条生产线加两个大修,说难不难,说简单也绝不简单。有些事干成了,有些事差点意思,今儿个摊开来捋一捋。

一、关于焊口合格率那点事

全年412道压力焊口,一次合格率93.2%。去年这个数是89.1%,提了4个点。别小看这4个点,背后是整整三个月的盯防。前两季度返修了三道口,全是年轻焊工预热温度没到就开焊。我当时没罚钱,干了一件事:每人发一个红外测温枪,焊前必须拍温度数值上传到班组群里,我每晚十点截图留档。有人嫌麻烦,我说“嫌麻烦就别干这行”。后来养成习惯了,连老师傅也开始自觉拍。这法子笨,但有效。第三季度开始,再没因为预热问题返修过一道口。

但我也得承认,412道这个数字只算了压力管道,如果加上常压管线和非标设备上的焊缝,全年至少800道往上。统计口径不一致,年底跟厂里报的时候被计划科的人揪出来问了一嘴,脸上挂不住。明年统一按“所有承压焊缝+关键结构焊缝”来计,不搞选择性统计。

二、那次凌晨两点的压缩机跳停

6月的一个夜班,凌晨两点多,我刚迷糊着,手机响了。小李在电话里说“班长,压缩机振动值超了,自己跳了”。我到现场时他正拿扳手准备拆联轴器护罩,我一把按住他:“别急着拆,先看数据。”

调出DCS趋势图,振动是从加载后第7分钟开始爬升,同时润滑油温度也在同步上升。我的第一反应是油温高了黏度下降导致振动,那问题可能在冷却器或温控阀。先查温控阀,正常;再摸冷却器进水管和出水管,进水烫手,出水凉得不对劲——流量小了。拆开冷却器端盖一看,管程里泥垢堵了将近三分之一。切换备用冷却器,通蒸汽吹扫主冷却器,四点半恢复生产。

小李后来问我:“班长你怎么不先怀疑转子动平衡?”我说我怀疑过,但动平衡出问题不会每次都卡在加载后第7分钟才发作,而且油温不会跟着异常。说白了,排除法比瞎猜靠谱。这个案例后来让他们复盘了三次,每个人都要画出自己的判断树,错了不要紧,怕的是不问为什么就直接拆。

三、那批气源的事,现在想起来还窝火

7月份外审,检查组用内窥镜在反应釜里发现一道密封焊缝有气孔。我当场脸就红了——那道焊是王工干的,他是全厂技能比武第二名。复查后发现是那天用的氩气纯度不达标,供应站送错了批次。这事情窝火在哪儿?是我们验收程序里只查了气瓶外观和压力,没有核对纯度报告单。供应站的人后来承认当天混装了一车工业氩,纯氩缺货就拿工业氩顶了。

我们停了那批气,把所有用该批次气源焊的13道焊缝全部割掉重来。建立了新规矩:气源到货必须双人核对纯度报告,签字留档,并且每瓶留样50毫升封存一周。但说实话,这事的根源是供应站管理混乱,光我们班组堵漏没用。我向车间主任书面报告了供应商的问题,要求厂里采购部门追责。后来听说罚了对方两万块,但对我来讲,那道气孔就像根刺扎在那儿,以后每次探伤前我都自己复测一遍气体纯度,不敢再信别人。 [工作汇报网 Www.gsi8.com]

四、带队伍那点实在话

班里9个人:三个老手、四个中生代、两个去年分来的大学生。年初我定了个规矩:每周五下午停工一小时,不是开会,是复盘本周遇到的一个典型故障或质量偏差。每个人轮流讲,讲不清的现场拆件演示。

最让我高兴的不是大学生进步快,而是老张的变化。老张干了十五年铆焊,以前见着PLC就躲。今年有一次输送带频繁过载停机,电工查了两天没找到原因,老张在旁边嘟囔了一句“是不是变频器参数被人动过”。我让他把参数表调出来一看,加速时间从15秒被人改成了8秒。打那以后,老张主动找我要了西门子S7-200的手册,现在他能看懂简单的梯形图,处理起电气故障也不杵了。你说一个焊工去学PLC图,听着离谱,但他就是学会了。所以我信一个理:不是人不行,是活儿没给到点上。

两个大学生,小周和小赵,现在能独立处理80%的常规报警。但我也发现他们基本功有短板——小赵有一次紧法兰螺栓,扭矩打到了400牛米,螺栓直接拉长。我问他知道这个螺栓的标准扭矩吗?他说“凭手感”。我让他把那个螺栓锯开看螺纹变形,然后让他连着练了三天法兰紧固,每天十个口,用扭矩扳手校核。现在他拧螺栓之前会先查扭矩表了。

五、两个场景,一个教训

第一个场景是3月大修换换热器管束。小赵图快,螺栓一次打到80%扭矩。我抽查扭力扳手记录时发现异常,让他拆了重来。他不服,说“反正最后扭矩值到了”。我带他拆开管箱,拿塞尺一量垫片压缩量,偏差0.3毫米——这种偏载运行三个月必漏。他脸红了,后来再没犯过。我加了个死规定:法兰螺栓紧固必须双人操作,一人拧,一人用记号笔在螺栓和螺母上划线确认步骤。这个法子是从隔壁班学来的,简单,但管用。

第二个场景是雨后那个早晨,甲方打电话说料仓出料口焊缝开裂,物料漏了一地。我们赶到现场一看,裂口在加强筋板边缘——设计图纸上筋板位置跟实际受力点差了200毫米。按合同这不是我们的责任,但甲方不管这些,“你们装的你们修”。我带人当天出方案,补焊加贴板加强,干到凌晨三点。修复后做了着色探伤,全部合格。甲方在总结会上说“这支队伍能扛事”。但回来我让技术员把这个案例写进了《外部接口设计确认表》,以后设计院出的图,必须由我方现场复核受力关键点才能施工。另外,那天加班干的活,我让甲方补签了变更单,工时费照算。不能白干,这是原则。

六、今年做得不够的地方

说三个实在的。

第一,备件管理还是粗。今年两次因为O型圈库存型号不全,等配件等了半天。虽然有月度盘点,但紧急采购流程走下来至少要四个小时。我的改进方案不是上什么电子看板——那玩意儿班组里推不动,成本也高。我就干一件事:把过去三年故障统计里最常换的20种密封件、轴承、滤芯列出来,在货架上用红色胶带标出最低库存线,每周二固定盘点一次,缺了就报计划。简单,不花钱,能落地。

第二,新员工基本功训练不成体系。小赵那回螺栓拧拉长,说到底是我平时没盯着练。明年每月搞“三个一”:一次法兰紧固全流程考核(从选垫片、查扭矩表到紧固划线)、一次仪表校准实操、一次故障排查模拟。我亲自考核,不合格不能单独顶岗。

第三,跟下游班组交接时被投诉记录潦草、数据漏项。有两次记录本上“运行小时数”直接画了横线,确实丢人。我当着两个班的面道了歉,然后把记录模板改成勾选加填空,班前会上强制抽查。现在交接单签字快多了。

七、还有一件没写进成绩单的事

全年没出安全事故,这是底线。但有一次差点出事——8月一个夜班,小李在清理粉碎机腔体时没挂能量隔离锁,我巡检时发现控制柜上还通着电。当场让他停下手里的活,我陪着他重新走了一遍上锁挂牌流程,然后让他写了一份检讨贴在班组看板上。不是要罚他,是要让所有人都看见:这种事,一次都不能有。从那以后,我们班能量隔离锁的使用率从不到六成提到了百分之百。

八、明年接着干

厂里要上MES系统,每个班组的工艺数据都要实时录入。我已经让小周先学,回来教大家。我的想法很简单:不搞花架子,每一个新工具必须能解决一个真实痛点。解决不了的,宁可不推。

这一年,有半夜修设备的狼狈,有验收通过时兄弟们互相拍肩膀的高兴,也有因为自己管理疏忽被考核的憋屈。但看着老张学会了看PLC图,看着小赵拧螺栓前会先查扭矩表,看着故障率从上半年的2.3‰降到下半年的1.1‰,我觉得值了。

明年继续干,干得更扎实。

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